濮陽科銳網編從中國石化新聞網了解到: “經過先導注水試驗,取得了超前注水量不超過800方、注水壓力不超過8兆帕,注水強度控制在0.5?/d.m的新認識,同時找出了根據壓力恢復測試制定注水周期的方法,遞減率由2013年建廠初期的32.05%下降到現在的12.27%?!边@是近日采油三廠廠長吳旭光,向華北油氣分公司領導匯報渭北油田精細注水成績時所說的一段話。
華北油氣分公司采油三廠下轄渭北、洛河兩個油田,主力含油層系為長3、長6、長7,整體呈現“低壓、低滲、低孔、低溫、油藏埋深淺”的特征,地層能量不足,產量遞減快。采油三廠轉變觀念,像抓原油生產一樣抓注水,促進精細注水逐步深入人心,油田開發系統逐漸形成穩油必先重水的共識,通過實施渭北2井區3萬噸產能建設注水先導試驗,總結摸索出了一套適合陜北工區油藏特點的精細注水技術,為實現陜北工區油氣高效開發奠定了基礎。
精細油藏研究,為精細注水提供基礎支撐
為徹底摸清渭北油田地下情況,采油三廠組織技術人員加強物探資料、測錄井資料研究,對渭北油田構造、儲層宏觀分布規律進行再認識。同時重點做好精細小層對比、層系劃分,提出補孔、分注等措施,完善注采層位對應關系;描述天然裂縫和人工裂縫發育規律及展布方位,認識水驅控制程度、水驅受效及水淹狀況;精細刻畫砂體展布規律,劃分流動單元。
“精細油藏描述掌控地下的精細程度,就好比醫學檢查從‘B超’發展到‘核磁’,不僅擦亮了我們的眼睛,而且有效提高了注水方案調整的針對性和精準性,為油層‘喝夠水、喝好水’奠定了基礎?!辈捎腿龔S開發研究所副所長靳衛廣風趣地說。
精細注水調控,為精細注水提供技術支撐
注水,重在注好水、注夠水。如果注水不當,會造成“旱澇不均”,有的層段讓水給“撐著”了,有的層段卻“渴”得要命。渭北油田初期籠統注水工藝,就出現過水淹問題。
采油三廠充分利用吸水剖面測試技術,及時了解小層吸水情況,采用油管注水和套管注水的方式分兩層進行注水,注水井的吸水狀況有所改善。WT34井組是一注四采井組,小層物性差異較大,下部層段吸水狀況好,造成該井組的四口油井見水,油井含水率由40%上升至99%,后來注水井實施分注,油管停止注水,套管注水,油井的吸水不均狀況改善,油井含水緩慢恢復。
渭北油田地層導壓能力低,注水強度過大,地層層理縫就會開啟,對應油井含水會隨之上升,產量也會大幅下降。
采油三廠通過理論研究和現場分析,打出優化注水參數、實行周期注水、精細注采調控、溫和注水、限壓注水“組合套拳”,既建立了有效的驅替系統,又有效控制了含水上升,提高了油井采收率。2015年5月開始進行大面積間歇注水,水井開井數由25口下降到10口,日注水量由236立方米下降到108立方米,注采比保持在1.0。油井含水開始由64%恢復性下降至45%,日產油量由30噸回升至35噸。
精細日常管理,為精細注水提供制度保障
針對注水試驗初期注水工經驗不足的實際,采油三廠生產技術人員堅持吃住井場,手把手傳授注水知識與經驗。同時建立健全了“精細交接、精細操作、精細巡檢、精細錄取、精細維護”的注水管理制度。要求注水工現場交接參數和注水量,操作緩開慢關井口控制閥門,每4小時巡檢一次,對單管水量及時進行調整,同時對分注井參數變化做好記錄并及時匯報。要求地質技術人員每月錄取單管注水指示曲線,真實反映井下注水狀況,并進行及時調整。要求基層單位對損壞水表、壓力表和閥門要及時更換。
“五個精細”注水管理制度為準確掌握全廠注水動態、確保注水有序開展、不斷提高管理水平提供了有力保障。